2002年初,公司涂装生产不稳定,颜色时有漂移发生,打磨工作量较大,NAP值为50~60,一次合格率为65%。针对这种情况,有关部门及供应商积极配合、共同努力,使涂料涂膜质量在2004年后有较大的提高。一次合格率得以提高,涂装生产也比较稳定,车身外表面质量达到法国PSA要求的B1550504444M444标准。
1、 材料选用时的质量控制
出于竞争、提高质量、降低成本等原因,公司在选用新材料、新供货商时程序控制是非常严格的。一般的做法是,供应商供货前送小样到试验室做一些常规的检测,如涂料的固体分,原漆粘度,漆膜的附着力、硬度和颜色的确认,原漆清洁度等,小样合格后才可批量供货并投人使用。这样,避免了一些潜在的生产风险,基本保证了同一产品不同批次间的稳定性,为稳定生产奠定了基础。
2 、启用专业清洁公司
公司涂装分厂2003年下半年对车间场地进行了一系列改造,进出车间和喷漆室都有规定的路线,只一个进出口,进人现场必须穿专用防尘服,有效控制了外来污染的进人。2003年10月经过招标方式选择专业、清扫公司—上海ADT清洁公司对整个车间的保洁进行承包,涂装分厂内部的环境发生了质的变化。以下几点可以看出专业清洁公司的作用。
2.1用专业手段对生产过程进行清扫和控制
a. ADT公司用专业的手段每天对涂装车间的生产过程进行清扫。
b.定期清扫烘房,跟踪所有设备滤袋的使用情况并定期更换。
c.协助工艺部门进行生产外材料的更换和跟踪分析。
2.2对生产过程的产品进行检查和追踪污染源
a.每天追踪电泳、中涂、面漆车身的颗粒状况,分析出车身的颗粒和纤维的来源。
b.跟踪油漆的使用,配合车间检测油漆本身的清洁度;测定出喷傣间、烘干房的颗粒数(空气颗粒指数标准:喷漆房30个/m3,烘干房20个/m3,粒径≥5.0μm),判断是否满足工艺要求,所有这些工作为生产提供了良好的环境保障。
2.3车身颗粒指数的控制与跟踪
经过上海ADT清洁公司一年半的工作,因环境造成的缺陷降低了,各工段的车身颗粒控制目标值比以前更小,如图1。
